发布时间:2006-05-22 浏览:次
近日,从德力西集团股份公司外贸厂传出好消息,由我方生产的135K产品,连续两个季度合格率100%,合作商日本河村电器产业株式会社特意给外贸厂颁发了奖状。德力西人再次以质量书写了自己的尊严。
2004年7月,合作商日本河村电器产业株式会社通知我方,要求改变135K产品的验收检测方法,在进退接线螺丝后再检测产品延时动作特性。在日方测试方法改变之前,我们产品的一次性合格率均在95%以上。而按日方要求的新方法对1000台135K产品进行试验,发现合格率仅为42%。突如其来的变化,一时使员工们深感不安。
产品能否达到外方要求,事关德力西的尊严。公司领导十分重视,外贸厂立即成立以吴碧如为组长,蒋玉兰、吴仕美、宋永华、李扬、韩立、梁来芳、曾荣、张晓华八位成员组成的QC小组,对该问题进行详细的分析和排查。
QC小组成员从“人(人员)、机(机器)、料(加工过程)、法(检验方法)、环(实验室环境)”五个方面下手,分别进行调查,验证,终于发现了问题所在:一是在一些产品中固定剂没有起到固定作用;二是负荷座没有定位。
由于产品在运输中和进退接线螺丝时会发生振动,所以在产品调试完毕,要在调节螺丝上点固定剂,防止其受震后退出,引起双金角度变化。由于安装调节螺丝的孔非常小,固定剂靠针筒注入,能否点到位只凭操作人员的感觉,具有一定的随意性。QC小组成员对200台电校完工产品进行检查,发现一些产品注入固定剂后调节螺丝仍能拧动,必须寻找更好的方法。他们经多次分析,决定借助产品外壳本身进行固定。把调节螺丝放进壳体,与壳体形成过盈配合,壳体受挤压形成螺纹,靠两者的摩擦力固定。这样产品在空气中置留后,壳体吸水膨胀,螺丝会拧得更紧,从而解决了这个问题。
在对另一个问题的研究中,QC小组发现,接线螺丝退出时,负荷座未固定会发生晃动,从而导致双金角度随之变化。QC小组人员在负荷座原来的直板上加上两个定位角,同时在壳体底、盖各开两个定位槽,这样在产品铆合后,壳体上的定位槽就会卡住负荷座上的定位角,从而固定负荷座。实施以上对策后,产品合格率提高到85%。
85%的合格率,对于严谨的德力西人来说,还是远远不够的,于是QC小组的成员们再次向难关发起了冲击。一次次的分析、试验后发现:问题还是出在双金部件的定位上,仅靠负荷座来固定双金属片仍然不够,还要减少双金属片承受的振动力。经过反复的调整试验,他们决定修改壳体接线片处,使振动力不直接作用在双金属片上,从而减少了双金属片所受的振动力。经过试验,合格率提高到96%。
此后送交日本河村电器产业株式会社的产品,经对方检查全部符合要求。这次攻关,不仅解决了135K的质量问题,还带来较好的经济效益。该问题解决后,仅调节螺丝不用固定剂这一项,一个月就节约了28800元。
QC小组成功了!他们以坚韧的意志,攻克了难关,用事实证明德力西的品质。
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